友情链接
日 报周 报杂 志 人民网
中国能源报 2017年07月31日 星期一

西北油田:综合施策降递减 打好效益攻坚战

《 中国能源报 》( 2017年07月31日   第 13 版)

  本报讯 “减缓油田产量递减速度是油田持续开发的重要手段,对延长油田生命周期具有重要意义。”面对油田产量递减速度逐年增加的态势,中国石化西北油田针对关停井、低效井、“阁楼油”、剩余油等实施精准注水、脉冲压裂、“注气三采”等技术,提高平面储量动用率,提升奥陶系缝洞型油藏开发效果。上半年以来,采油三厂月均自然递减量保持在56吨/天,对比同期折年自然递减率从32.3%降至22.68%,折年综合递减率从30.73%降至17.42%,指标创历史同期最好。

  立足单元攻水驱。“优选托甫台区为水驱综合挖潜示范区,开展科技攻关,精细开发,以点带面,提高油层动用程度。”技术人员一致通过了这个方案。托甫台区现有生产井192口,日产油2230吨,该区缝洞型油藏特征明显,地层能量衰减较快。通过技术人员科技攻关,对6个井组实施扩大水驱,以单元的角度整体部署单井注水,可随时准备转向井组和单元,实现单线到多线动用,日油水平提升29吨/天。同时对多井组优化注采参数,调整井间压差,确保高效驱替,前后对5个井组优化7井次,日油水平提升34吨/天;同时针对注水效果变差井分类治理,提高驱油效率,实施15井次,有效12井次,累计增油0.98万吨。

  统筹规划激活力。“梳理影响老区油藏开发效果的不利因素,通过采取针对性措施进行治理,实现老区油藏焕发新的荣光。”这是年初工作部署会上定下的目标。积极开展低效区块综合治理,编制两个老区块的综合治理方案,实施后八区日油水平由418吨/天提升至480吨/天,十一区日产油由年初217吨/天提升至253吨/天,实现产量平稳中不断提升。通过多科室协同作战,做好做强托甫台示范区建设,6月份自然递减率较去年同期下降7.4个百分点。上半年以来,注水增油15.1万吨,新增经济可采储量4.6万吨;较去年同期多增油1.1万吨,多增加可采储量0.9万吨。

  把控能量强气驱。“持续开展注气三采工作,全方位控制注气过程,精细把控注气能量,量化评价注气效果,改善注气过程,提升气驱效果,提高采收率。”开发研究所对近期工作进行了总结。技术人员通过对T756CH-TH10434等水窜井组,定压差注气,确保油线均衡动用,实施5个井组,日油水平提升31吨/天;合理优化气水比,提高气水混注置换率,实施26井次,方气换油率由0.66吨/方提升至0.81吨/方,多增油0.4万吨。对TH10420-TH10419等连通性好的井组,采取优化段塞注气参数,提升气驱效果,实施4个井组,井组单轮次增油由2734吨增加至4326吨,驱替效率提升1.5倍。通过以上做法,上半年注气增油6.15万吨,新增经济可采储量13.6万吨,较去年同期多增0.6万吨,多增加可采储量1.4万吨。

  挖取存量提效益。“强化立足单元看单井的意识,站在单元角度分析单井潜力,从无到有,从有到高,整体提高单元产量。”这是在经营生产分析会上定下的工作方向。开发研究所成立上产挖潜小组,对全厂现有单元、单井进行重新梳理,打破原有思维定式,开展注水、注气、措施、优化工作制度等手段,盘活现有资源,上半年TK848CH、T814(K)等无效变有效井达27口,整体恢复产能64吨/天,有效变高效井16口,提升产能58吨/天。技术人员继续深化注气选井认识,做好对受效井分析和单元注气井的评价,扩大弱能量注气井,通过定量化计算注气量,提高驱油效率,上半年实施弱能量井注气21井次,累计增油5916吨,累计提升储量动用12.3万吨。

  (石立斌)

资讯
西北油田:综合施策降递减 打好效益攻坚战
关注
扬子石化机器人包装线提高生产橡胶效率(图片新闻)
中石油海外油气生产经营持续向好
青海油田新思路助推新发展
江汉油田创新推进“四供一业”分离移交