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中国能源报 2017年04月03日 星期一

金陵石化进口机组润滑油国产化试验成功

窦豆 陈平轩 《 中国能源报 》( 2017年04月03日   第 14 版)

  3月31日8:00,中石化金陵石化3号柴油加氢装置现场,技术人员正在检测进口循环氢压缩机的运行参数,前轴瓦外温、振动值、润滑油总管压力正常,设备运行平稳。这表明该公司压缩机用润滑油国产化试验取得成功。

  进口大型机组在石化企业非常多见,该公司就有56台。而进口机组的润滑油大多数依靠进口。该公司今年初利用3号柴油加氢大修机会,以国产长城润滑油代替进口油。

  运行3个月以来,一切指标正常,试验圆满成功。国产化不仅让这台机组年节约油费10万元左右,而且为进口大机组用油国产化奠定了技术基础。 

  形势紧,国产化势在必行

  “现在,世界上炼化大型设备润滑油主要为矿油型涡轮机油,主要生产商是德国、瑞士、日本、美国的公司。”该公司动设备中心主任何纪伟介绍。

  国内炼化企业大型设备中,进口的工业透平与离心压缩机、空压机组和膨胀机,其润滑油大多采用进口,价格是国产的一倍。随着炼化装置规模化发展,设备运行苛刻度逐步增加,要求润滑油具有更好的使用性和长寿命。如何取代进口用油,促进国内高档润滑油发展,降低成本,是摆在炼化企业面前需要攻关的难题。

  近年来,金陵石化加强与科研机构合作,以点带面,加快进口用油的取代工作,降本节资。

  攻难点,与研究机构共同探索

  为加快石化润滑油国产化步伐,该公司专门成立“大型机组润滑油国产化试验”课题攻关组,设备专家何纪伟带领攻关组,多次与润滑油生产商一起,反复研究讨论关键大型机组润滑油国产化事宜。

  “由于这些设备用油多、负荷大、检修间隔时间长,比如一台空压机组一次换油需要近200大桶,一般4年才大检修一次,必须踩准时间节点,保证一次成功,压力大,难度大。”何纪伟感慨。

  攻关组克服习惯思维,充分准备,勇于探索。通过全面了解国产润滑油在同类设备上的应用业绩、OEM认证、换油周期、价格优势,对设备原用润滑油进行关键性能分析,与相关国产润滑油对比,筛选出性能与进口油相当或更优,具有较高性价比的国产润滑油。

  经过数个月的分析试验和对比发现,一种规格的长城润滑油的粘度指数、酸值、抗氧性、抗腐蚀等关键性能,与进口空压机和膨胀机用油相当,优于循环氢压缩机用油,可以完全替代。混合试验还表明,空压机和膨胀机用进口和国产油可以混用,而压缩机用油则不能混用。

  据此,该公司决定按检修时间点,首先实施3号柴加循环氢压缩机换油。他们细化方案,提前准备,并制定应急预案,确保换油成功。

  求突破,压缩机用油国产化成功

  2016年12月15日,该公司3号柴油加氢装置检修期间,何纪伟带领攻关组,将循环氢压缩机供油系统,按最低油位加装长城润滑油。

  12月17日,开始跑油、停泵、检查清理临时滤网。12月24日,跑油合格后采样分析,常规指标符合标准,可以继续使用。于是机组继续加长城润滑油至正常油位,全部替代进口油。今年1月3日,循环氢压缩机组正式启动,机组透平、压缩机各方位振动值,各轴瓦内外温度、声音,主机转速,润滑油压力、压差、油温等,均与进口油相当,一些数据更好,开车取得成功。

  之后,该公司进行每天的跟踪监控。经测算,此次换油节约成本10万余元,每年补加油还能节省数万元。

  下一步,该公司计划利用检修时机实施其它循环氢压缩机、空压机组和膨胀机组的用油国产化,争取尽快实现所有进口机组用油100%国产化。

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