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中国能源报 2016年11月21日 星期一

广东院签订浙石化超大型海水取排水工程设计项目

依托技术优势 开拓非电业务(新闻特写)

特约通讯员 王连接 杨晶晶 《 中国能源报 》( 2016年11月21日   第 27 版)

  10月20日,中国能建广东院与浙江石油化工有限公司在浙江舟山签订了浙石化4000万吨炼化一体化项目(以下称“浙石化项目”)海水取排水工程设计合同。这是广东院在华东地区取得的首个石化设计项目,也是广东院依托传统技术优势开拓非电业务的成功案例。

  浙江石油化工有限公司是一家民营股份制企业,其投资兴建的浙石化项目规划建设4000万吨大型炼油生产线,建成后将成为生产规模居世界前列的大型石化产业基地。广东院具有国家工程设计综合甲级资质,滨海大型取排水系统设计经验丰富,岭澳核电站、海门电厂、台山电厂等重大工程的顺利建成和运行,造就了一个个设计精品,在行业内树立了良好的口碑。广东院组织精干的商务和技术团队,在很短时间内完成投标商务和技术文件,一举中标。

  浙石化配套海水取排水系统总设计取水量约92.2万立方米/小时,单泵设计流量11.2立方米/秒时,最大扬程可达47米,与广东院完成过的电厂海水循环水泵房相比,总取水量更大,单泵扬程更高,属超大型取排水工程。项目所在地为围垦海域,地质条件差;取排水海域泥沙含量高,淤积严重,而且台风频繁,海洋波浪高,整个项目设计难度相当高。本次投标竞争对手常年深耕石化领域的常客,对当地海域更为熟悉,实力强劲,广东院面临严峻考验。

  逆境之中方显英雄本色,广东院积极应对挑战。工艺设计团队跳出原可研方案固有思维,展开多方案设计,提出在基地南区采用敞开式取水,在基地北区采用箱涵加隧洞自流引水,即“南取南排、北取北排”的设计方案。该方案大大缩短了取排水管线长度,降低了水泵扬程;通过优化海水取水口和排水口的位置,避免了在泥沙淤积区域取水,降低温排水影响范围,提高了石化基地的冷却效率;考虑到石化基地用水量季节的变化因素,取水泵采用调速技术,可实现项目运营周期内泵站节能降耗运行。结构设计团队重点放在施工方案上,南区泵站采用爆破开挖形成干施工面,避免了海域范围内的围堰施工,北区泵站引水隧洞采用新奥法施工直接穿过海岛,箱涵采用桩基基础以应对较差的海域地质。

  优化后的方案,系统更合理,减少了工程量,降低了整体施工难度,从而有效控制了工程造价和运行费用,得到业主的充分肯定。

  近年来,广东院积极抢抓发展机遇,以超前思维布局国际和非电市场,加快推进业务转型,努力实现企业健康可持续发展。浙石化取排水项目的取得是广东院向非电领域进军的又一佳绩。

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