本报讯 为应对低油价,油气企业千方百计缩减成本。中海油南海东部油田积极响应“抱团取暖、降本增效”号召,8月22日调整井西江30-2-B9ST3首次成功应用自主研发的随钻测井与旋转导向钻井系统,投产后初始计量日产油量2887桶,已无水生产两周,成为南海东部油田今年效果最好的调整井之一。这标志着国产钻井系统在海上油田应用的稳定性和适应性日益成熟。
调整井是南海东部老油田挖潜剩余油的主要手段,每年有近20口作业量,此前几乎全部使用外方公司的测井与钻井系统,这对油田降本增效形成巨大制约。尤其在当前低油价的情况下,部分外方公司不能与中海油有限公司深圳分公司(简称“深圳分公司”)协同作战,让油田开发变得被动。为此,深圳分公司响应中海油总公司要求,积极使用中海油自主研发工具。调整井相关责任岗位多次进行技术评估,西江油田率先接下重任,在技术地质油藏及钻井各单位的合作与努力下,完成了该井的实施。
随钻测井与旋转导向钻井系统作为石油行业的“贪吃蛇”广为人知。该系统为中海油服自研自产工具,不但能穿越几千米的地层直至地下目标油藏“靶心”,而且可最大程度降低油田开采成本。
该井主要是在上部井段使用“贪吃蛇”。在具体实施中,油田纵向油层多,砂泥岩交互,具有一定的非均质性且发育钙层,标志层较少,钻井井段长、转弯弯度大,都给作业带来困难。各单位协同合作,积极开展各项工作:钻前召开交底会,落实风险,并结合该工具和油田地质油藏特征做好充分预案;钻井时24小时随钻值班,及时做好卡层对比与调整钻进方案,最终在目的层变浅约近5米的情况下完成着陆,同时完成了单套系统单井累计进尺1125米、累计循环使用时间近180小时的作业纪录,远高于120小时的国际平均水平。
该井水平段依然采用外方工具,采用了贴顶钻进策略。在工具造斜异常和密度测井失效的情况下,随钻指挥小组与海上钻井人员及时沟通,结合地层特征,不断优化调整钻进指令和参数,最终完成了水平段施工305米,有效钻遇率100%,为该井实现投产预期效果打下了基础。
“贪吃蛇”在南海东部海上油田的成功应用,是一次新突破。中海油深圳分公司生产作业部经理李锋认为,此次自主研发工具的应用会倒逼外方公司降价,提升整体利益,从而最大限度地降低国内钻井和地质导向技术服务成本并满足市场需求。
(时超 闫正和 杨勇)