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中国能源报 2015年03月23日 星期一

电力充足羊毛衫名镇“智造”升级

本报特约撰稿 沈甸 本报资深记者 王旭辉 《 中国能源报 》( 2015年03月23日   第 26 版)

  图为东莞大朗供电分局上门了解毛织企业的用电情况。
  许思雅/摄

  正月十五刚过,广东省东莞市大朗镇开始热闹起来,回家过年的工人们开始返厂,毛织机又响起了“咔嚓,咔嚓……”飞针走线的声音。

  毛织业转型“三级跳”

  大朗不产一根羊毛,但却拥有一条成熟的产业链,被称为“中国羊毛衫名镇”。90年代以前,该镇毛织以手摇横机和半自动横机为多,人力成本高,且传统横机编制出的花色和图案单调、简单,逐渐不适应毛织产业的发展以及时尚需求。“1992年,大朗毛织业有了第一台数控织机,但毛织业还未真正走上机械化之路,”东莞市毛纺织行业协会副秘书长陈春暖介绍,大朗毛织转型升级起步从2005年开始。当时,政府大力鼓励企业“机器换人”。2010年,毛织业迎来转型升级的飞跃期,短短两年时间,自动数控机开始批量出现。

  大朗镇供电分局营业部主任叶智德表示:“这十年中,大朗毛织业机械化的转型升级带来了用电量突飞猛进的增长,就是金融海啸时期,该镇供电量仍保持10%的高速增长。”增长幅度最快时除2010、2011年的数控机普及外,还有近两年来毛织业由燃料锅炉改用电烫炉。数据显示,十年间,大朗镇的年用电量由原来的12.2亿千瓦时增长到现在27.94亿千瓦时。“近几年,大朗供电局重视电网建设,积极做好供电服务,主动协调解决客户在办电过程中遇到的问题,确保客户‘用上电、用好电’。”陈春暖表示。

  变压器容量跟着用电升

  在大朗早批实现“机器换人”的东莞市颖祺实业有限公司,约6600多平方米的车间,20多个人同时操作着1000多台机器。颖祺实业有限公司厂长陈伟波介绍:“我们厂70%以上的毛织品远销欧美、日本、俄罗斯等国家和地区。” 

  2007年前,颖祺有400台手摇横机。2007年1月搬迁到新厂房后,引进了近400台数控织机,代替手摇横机。“到现在,共投资4亿元购置1300多台机器,”陈伟波梳理了机械化带来的企业效益,“生产效率至少提高7倍,产品附加值也提高了20%左右。在近年来毛织行业订单整体减少的环境下,机器生产还是保证了产能和质量,去年我们的订单同比上升20%。”

  据了解,颖祺在用手摇机时,一台250千伏安的变压器就可以支持企业用电。2007年数控机到位后,变压器立马更新升级到3台630千伏安。“2007-2010年四年间,颖祺的用电容量增加了近18倍。我们厂数控机一增加,用电容量就跟着升。”陈伟波表示。

  叶智德指出:“如果不是近几年持续加强电网建设,这么大的负荷根本无法承受!”近几年,供电部门通过以大换小、新增线路等方法,解决重过载配变。2004年至今,大朗新增110千伏变电站4个,供电可靠性也逐年提升,年平均停电时间也由10年前的260小时降低到现在的2小时。

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