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中国能源报 2014年12月29日 星期一

恒运电厂现役燃煤机组改造初战告捷

电厂携手设备商协同推进降耗减排(煤电节能减排与技术装备升级改造系列报道八)

本报记者 牟思南 胡清 《 中国能源报 》( 2014年12月29日   第 20 版)

  地处南部沿海,四台煤电机组,两台300MW等级热电机组,如此情形想必节能减排任务一定十分艰巨紧迫,而这正是广州恒运企业集团股份有限公司(下称“恒运集团”)的实际情况。

  然而事实上,恒运集团一马当先,成为煤电节能减排的先行者。2002年煤耗还是398.0克/千瓦时,经过多年持续开展节能降耗技术改造、实施热电联产等措施,到2013年煤耗下降到330.3克/千瓦时,十来年间下降了68克/千瓦时;其是广东省率先全部机组均实施脱硫和脱硝运行的电力企业之一,尤其在今年7月,9号机组率先实现燃煤机组“超洁净排放”。

  能耗大幅下降

  据了解,恒运集团8、9号机组是300MW的热电联产机组,被国家能源局列入2013年第一批全国燃煤电厂综合升级改造项目,总投资近两亿元,分别于2013、2014年初实施完综合升级改造工作,每台机组供电煤耗下降20.68克/千瓦时,年节能量达到63328吨标准煤。8、9号机组每年还向周边企业供热约250万吉焦,不但供电煤耗比纯凝工况下降约30克/千瓦时,还替代了区内大量小锅炉,提高了能源利用效率,也有利于改善周边环境。

  “公司目前正在策划开展长距离供热改造,计划向东莞麻涌集中供热,最大量为506吨/小时,可以替代区域内大量的小锅炉,提高能源利用效率,减少珠三角区域的污染物排放。”恒运集团总工程师王艳军透露。

  “具体做法是通过对6、7号机组进行供热改造,将6、7号机组改为热电联产机组,同时也对8、9号机组再次进行供热扩产改造,进一步提高机组利用效率、降低能耗水平。”王艳军说。

  此外,恒运集团还积极实施电机变频、炉底干除渣、空预器密封、等离子点火等技术改造,节能效果明显,每年可分别节能约6000吨、8000吨、15000吨标准煤及减少锅炉燃用燃油几百吨。

  排放对标燃机

  作为南部地区省会城市,广州市煤电环保改造目标是全面实施煤电机组“超洁净排放”,即氮氧化物50mg/Nm3以下、二氧化硫35mg/Nm3以下、烟尘5mg/Nm3以下,达到燃气机组排放限值。

  恒运电厂9号机组是广州市环保改造示范工程,总投资约1.5亿元,主要包括脱硫、脱硝、除尘三个部分。“9号机组二氧化硫排放控制采用单塔双循环湿法脱硫技术,出口二氧化硫浓度控制在30mg/Nm3以下,脱硫效率达到99.1%以上;氮氧化物排放控制采用低氮燃烧+SCR烟气脱硝技术,同时优化SCR烟气脱硝工艺,配置两层高性能催化剂,使氮氧化物的最终排放浓度在45mg/Nm3以下;烟尘排放控制采用静电除尘+布袋除尘+湿式除尘器技术,使烟尘排放浓度在5mg/Nm3以下。”王艳军介绍说。

  环保在线监测数据显示,9号机组改造项目自试运行以来,二氧化硫排放稳定在20mg/Nm3以下,氮氧化物排放稳定在35mg/Nm3以下,烟尘排放稳定在3mg/Nm3以下;广州市环研监测站现场取样数据为二氧化硫排放3.0mg/Nm3,氮氧化物排放18mg/Nm3,烟尘排放3.36mg/ Nm3,均优于燃气机组排放限值。

  设备企业技术支撑

  据介绍,8、9号机组主机均采用东方电气设备,公司很多节能改造也是依托东方电气技术团队。“部分节能改造和一些环保改造需要依托设备厂商技术支撑,东电是国内三大主机厂之一,集中了大量高端人才和技术力量。”王艳军告诉记者。

  众所周知,近年来东方电气煤电机组不断向大容量、高参数升级,机组主蒸汽参数越高,热循环效率就越高,煤耗也越低。“向上发展的技术完全是可以向下覆盖的,比如用在百万机组上的技术很多可以优化用在30万机组上。”王艳军说,“在协同上,我们要降煤耗、减排放,首先要优先咨询设备厂商,去设备厂商取经,提出我们减排的想法。”

  “电厂平时进行了很多变频改造,单项改造煤耗能降低1克/千瓦时效果就很可观了,8、9号机组实施通流改造,采用东电技术在叶型上进行优化等,再辅助一些其他手段,煤耗一下就降了20克/千瓦时,对于我们30万亚临界机组来说,确实是一个大跃步。”王艳军进一步透露。

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