友情链接
日 报周 报杂 志 人民网
中国能源报 2013年07月08日 星期一

范各庄矿依托技改增效益

本报记者 别凡 通讯员 王小明 《 中国能源报 》( 2013年07月08日   第 18 版)

  日前,开滦股份范各庄矿业公司选煤厂最后一台浮选机正式拆除。浮选系统改造全部完成后,浮选精煤产率提高了0.4%。

  记者了解到,近年来,由于范矿公司的煤质逐渐发生变化,原有的浮选工艺系统已经不能适应和匹配目前的煤质洗选,加之浮选设备陈旧老化、高耗低效问题愈发突出,逐渐成为制约该公司“大精煤”工程的瓶颈。

  “找准症结后,我们专门成立了浮选系统工艺设备优化攻坚小组,由技术厂长负责,其他班子成员、车间管技和班组骨干分工包保,决定对选煤厂实施浮选工艺设备优化升级改造,通过增大角锥底流泵的流量、增加旋流器组处理角锥底流以及磁选尾矿等措施,在浮选入料前形成‘截粗网’,对入洗原煤精确分级,确保浮选系统‘吃得下’、‘吃得了’,可最大限度提高精煤回收率。”范矿公司选煤厂厂长黄双进说。

  为进一步提高选煤厂的运行质量,该厂从入选源头入手,组织对浮选入料截粗系统进行改造,通过增加浮选入料截粗系统,使入料粒度大于0.5毫米的粒度煤通过该系统进入高频筛脱水,再进入旋流器分选。改造后的系统投入运行后,浮选入料粒度得到了有效控制,操作可控性明显增强,浮选精煤产率得到提高,并有效减少了尾煤回收系统的生产事故。

  在源头得到有效控制的基础上,他们还进一步进行了浮选尾煤系统进行了技术改造。对浮选机进行全面更新,将原来的6台TF12浮选机更新为先进高效的XJM-S20浮选机,将原有的4台再选TF12型浮选机,更换成2台XJM-S20型浮选机,通过测试,更新后的设备更具有精煤灰分低、尾煤灰分高的明显优势,不仅能够增加浮选的处理能力,满足工艺需求,还极大地提高了洗煤效率。

  通过利用浮选入料截粗系统调整浮选入料粒度组成,他们发现新浮选机对小于0.25毫米的分选精度明显优于原浮选机,并最终确定了浮选入料与新浮选的最佳结合点。

  随着新型浮选机投入数量的逐渐增多,煤泥灰分也逐渐呈上升趋势。截至目前,最终煤泥灰分较之前至少上升了5个百分点。

  黄双进说:“在精煤回收率提高的基础上,改造后的选煤厂浮选系统还在节能降耗方面取得了成果。”

  为充分发挥沉降离心机的潜力,在保证生产的前提下,他们将两台沉降离心机由过去的两台运转改为一台运转一台备用,全年可节省电费约70万元。由于一台转鼓使用寿命约1年,大修一次就需要费用约60万元,这种方式也有效降低了设备的运行成本。

  设置备用浮选机后,在保证分选效果的前提下,流量由原来的每小时1800立方米降至每小时1350立方米,全年可节省电费约243万元;在保证压滤机及过滤机反吹风的情况下,他们还调整了压风机站与厂内供风, 停开压风机1台,全年可可节省电费约87.5万元;根据目前中尾煤浓缩机池内清水层厚度状况,结合煤泥水流量,尝试将凝聚剂的使用量由每小时17升降低到每小时13升,全年可节省成本58.63万元。在此基础上,他们还努力探索降低浮选油耗的新途径。经过测算,他们尝试将主选1室直接倒入精矿池,实践后发现不仅尾矿不跑煤,浮选油耗还得到了明显下降。

兖煤再次下调焦煤价格
资讯
范各庄矿依托技改增效益
2012年中国煤炭消费总量超全球半数(关注)
环渤海动力煤价格指数周评(煤市行情)